四轴水平多关节机械手控制系统故障报警原因及处理方法:
报警号 | 报警信息 | 报警原因 | 处理方法 |
1 | 未初始化完 | 手控、主控参数未同步完 | 启动完成会自动清除 |
2 | 主机轴配置和手控轴配置不同 | 手控、主控参数不一致 | 按需求选择主机或者手控 |
3 | 主机轴配置参数错误 | 无 | 无 |
4 | 内存不足 | 教导程序过长 | 教导程序过长,可将往复相同的动作使用模块整合。按停止键清除报警。 |
5 | 教导数据解析错误 | 手控下发的教导动作和主控解析不一致 | 教导程序出错,手控和主机程序版本不匹配,更型匹配的程序版本。按停止键清除报警。 |
6 | 教导数据编辑错误 | 编辑教导动作出错 | 编辑程序出错,重载模号或者新建模号。按停止键清除报警。 |
7 | 紧急停止 | 急停开关按下 | 松开急停开关按停止键清除报警 原因:1、急停开关被按下。2、主机上急停开关端口没有接线,如不需要另外独立接即挺开关,则需要将STOP端口短接。 |
8 | 自动运行跳转错误 | 可能使用了无效的跳转标签,或者标签已经删除 | 按停止键清除报警。 原因:1、教导程序跳转的标签是否无效或者被删除了。 |
9 | 连接主机失败 | 硬件损坏 程序版本不匹配 | 主机无程序或者版本不对 |
10 | 教导程序错误 | 1、程序版本不匹配 | 按停止键清除报警。 |
11 | 配置参数存储失败 | 系统参数保存失败 | 重启或者按停止键清除报警。 |
12 | 机型设定错误 | 无 | 按停止键清除报警。 |
15 | 与IO板通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板、IO板 |
16 | 伺服绝对值位置读取失败 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
17 | 伺服绝对值位置读取校验失败 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
18 | 伺服绝对值位置读取功能码错误 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
19 | 伺服绝对值位置读取超时 | 无 | 检查主机与伺服接线 |
20 | 与IO板2通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
21 | 与IO板3通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
22 | 与IO板4通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
23 | 与IO板5通讯失败 | 无 | 1、检修接线 2、检查主板IO板 |
24 | FPGA报警,请断电重启!!!! | 无 | 无 |
25 | 模拟量输出模块输出校验错误 | 无 | 无 |
26 | 模拟量输出模块读超时 | 无 | 无 |
27 | 当前工作台坐标系错误,切换失败 | 工作台标定错误,需重新标定工作台,并确保工作台的Z轴朝上 | 无 |
28 | 堆叠间隔输出失败 | 无 | 无 |
29 | 位置稳定中 | 无 | 无 |
30 | 无当前工作台坐标系 | 工作台已经删除,但是教导程序中没有删除 | 无 |
31 | 当前转盘未定义 | 无 | 无 |
32 | 当前工具坐标系错误,切换失败 | 工具坐标系标定错误,需要重新标定工具 | 无 |
33 | 无当前工具坐标系 | 工具已经删除,但是教导程序中没有删除 | 无 |
34 | 与EUIO板1通讯失败 | 无 | 无 |
35 | 与EUIO板2通讯失败 | 无 | 无 |
36 | 安全门开 | 无 | 关闭安全门 |
37 | 单轴动引用地址错误 | 无 | 无 |
38 | 路径引用地址错误 | 无 | 无 |
39 | 轴映射错误 | 无 | 检查电机轴映射对于SCARA而言,默认映射为0-2-3-1 |
40 | 手控和主机教导程序不一致 | 程序版本不匹配 2、需要新建模号 | 无 |
42 | 伺服未使能 | 无 | 伺服使能未打开 1、伺服安全开关未按下(或软使能开关未打开) 2、使用外部使能信号(X31)时,未给输入信号 |
90-97 | 电机1-8报警 | 无 | 电机接线故障或者主机电路故障 原因:1、主机与伺服驱动器连接线坏;2、伺服报警故障; |
100-107 | 轴1-8运动失败 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、教导同一轴同时运动; 2、主程序和子程序有同一轴在同一时刻运动;3、教导轨迹运动和单轴运动同时运行; |
110-117 | 轴1-8速度设定错误 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 |
120-127 | 轴1-8运动过速 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、轨迹加速度设定过大 |
130-137 | 轴1-8正极限报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、运动超过单轴软极限范围,重新设定单轴软极限范围; 2、教导程序位置超出单轴软极限范围,修改教导程序位置。 |
140-147 | 轴1-8负极限报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、运动超过单轴软极限范围,重新设定单轴软极限范围; 2、教导程序位置超出单轴软极限范围,修改教导程序位置。 |
150-157 | 轴1-8偏差过大 | 无 | 机器设定->运行参数,容差设定加大,按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、伺服反馈脉冲信号不对,在电机页面测试一下电机正反转。 2、容差设定太小,运动中,反馈脉冲和输出脉冲有一定的差距,将容差值设定到合理位置即可。 |
160-167 | 轴1-8加速度报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、加速度设定过大。 |
170-177 | 轴1-8正极限信号报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、极限信号断开2、极限信号常闭或者常开与安装的开关不一致;3、极限信号接错端口 |
180-187 | 轴1-8负极限信号报警 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、极限信号断开2、极限信号常闭或者常开与安装的开关不一致;3、极限信号接错端口 |
190-197 | 轴1-8原点信号未设定 | 无 | 按停止键清除报警。重新设定。 原因:该轴原点信号没有在系统参数里面进行设定。而原点教导执行带原点信号。 |
200 | 轨迹运动失败 | 1、位置奇异 2、运动类型参数错误 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:在轨迹运动中存在一些奇点,可通过单轴运动绕开奇点。 |
201 | 手动直线轨迹运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
202 | 手动直线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
203 | 手动关节运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
204 | 手动关节运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
205 | 手动直线相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
206 | 手动关节相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
207 | 教导直线轨迹运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
208 | 教导直线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
209 | 教导关节运动起始坐标未设定 | 无 | 无 |
210 | 教导关节运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
211 | 教导直线相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
212 | 教导关节相对移动坐标未设定 | 无 | 无 |
213 | 手动弧线轨迹运动起点坐标未设定 | 无 | 无 |
214 | 手动弧线轨迹运动中间点坐标未设定 | 无 | 无 |
215 | 手动弧线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
216 | 教导弧线轨迹运动起点坐标未设定 | 无 | 无 |
217 | 教导弧线轨迹运动中间坐标未设定 | 无 | 无 |
218 | 教导弧线轨迹运动终点坐标未设定 | 无 | 无 |
219 | 轨迹运动速度设定失败 | 无 | 按停止键清除报警。重新运动。 原因:1、速度设置成0;2、轨迹还在运动中,进行下一个轨迹运动,如,主程序正在运行一个轨迹,子程序又启动另一轨迹运动。 |
220 | 轨迹规划失败 | 1、动态跟随第一步不是姿势直线 2、不支持的平滑类型 | 按停止键清除报警。降低速度,重新运动。原因:在轨迹运动中存在一些奇点,可通过单轴运动绕开奇点。 |
221 | 轨迹重新规划失败 | 位置奇异 | 原因:1、轨迹运动速度过快,在多次修正轨迹速度后,某个关节运动仍然过快。 |
222 | 等待堆叠数据源超时 | 设定时间内未收到视觉数据 | 原因:1、视觉拍照不成功。2、视觉通讯断开。 |
223 | 堆叠数据源错误 | 引用堆叠计数器错误 | 检查堆叠计数器的设置 |
300 | 计数器未定义 | 使用了计数器,但是计数器已经被删除 | 按停止键清除报警。重新设定。 |
310 | 与或指令等待超时 | 无 | 程序中教导了与或指令,检查需要等待的信号点是否在等待时间内给出 |
500-507 | 轴1-8过电流报警 | 无 | 无 |
510-517 | 轴1-8 z脉冲错误 | 无 | 检查伺服接线,检查伺服 |
520-527 | 轴1-8无z脉冲 | 无 | 检查伺服接线,检查伺服 |
530-537 | 轴1-8原点偏移 | 无 | 原点已经变化,重设原点 |
600-605 | 非安全区区域1-6报警 | 无 | 将机械手移动到安全区 |
800-807 | 电机1-8掉线 | 无 | 1、检查从站之间网络通信线是否可靠连接 2、排除干扰3、返厂维修 |
900-907 | 电机1-8编码器电池故障 | 无 | 电池没电,更换电池 |
910-917 | 电机1-8编码器通断故障 | 无 | 更换电池后需重新设原点 |
920-927 | 电机1-8未识别,需重启 | 无 | 无 |
1000-1007 | 伺服1-8故障,伺服未使能 | 无 | 检查伺服故障 |
1010 | 驱控,读写参数超时 | 无 | 无 |
1011 | 驱控,读写参数未成功开始 | 无 | 无 |
1012 | 驱控,读扭矩超时 | 无 | 检查通讯线 |
1013 | 驱控,读扭矩未成功开始 | 无 | 检查通讯线 |
1498 | 厂家选择不一样 | 无 | 各轴伺服厂家需选择一致 |
1499 | 控制方式选择不一样 | 无 | 各轴伺服控制方式需选择一致 |
1500-1507 | 轴1-8CAN通信超时 | 无 | 检查CAN通讯线或终端电阻是否已接 |
1508-1515 | 轴1-8CAN读数据出错 | 无 | 无 |
1516-1523 | 轴1-8CAN写数据出错 | 无 | 无 |
1524-1531 | 轴1-8伺服过电流 | 无 | 无 |
1532-1539 | 轴1-8驱动器主回路电过压 | 无 | 无 |
1540-1547 | 轴1-8驱动器主回路电欠压 | 无 | 无 |
1548-1555 | 轴1-8伺服控制电欠压 | 无 | 无 |
1556-1563 | 轴1-8伺服输出对地短路 | 无 | 无 |
1564-1571 | 轴1-8电源线缺相警告 | 无 | 检查动力线是否接线正确 |
1572-1579 | 轴1-8伺服制动电阻过载 | 无 | 无 |
1580-1587 | 轴1-8驱动器过载警告 | 无 | 无 |
1588-1595 | 轴1-8电机动力线断线 | 无 | 更换动力线 |
1596-1603 | 轴1-8驱动器散热器过热 | 无 | 检查风扇是否运行正常 |
1604-1611 | 轴1-8驱动器参数存储故障 | 无 | 无 |
1612-1619 | 轴1-8驱动器设置参数异常 | 无 | 无 |
1620-1627 | 轴1-8伺服电机堵转 | 无 | 无 |
1628-1635 | 轴1-8编码器内部故障 | 无 | 无 |
1636-1643 | 轴1-8伺服电机超速 | 无 | 正确设置电机最大转速 |
1644-1651 | 轴1-8驱动器位置偏差过大 | 无 | 将驱动器容差设大或将加减速调大 |
1652-1659 | 轴1-8驱动器脉冲异常 | 无 | 无 |
1660-1667 | 轴1-8CANopen节点保护或心跳超时 | 无 | 无 |
1668-1675 | 轴1-8CANopen PDO传输长度错误 | 无 | 无 |
1676-1683 | 轴1-8伺服报警,到达反向开关 | 无 | 无 |
1684-1691 | 轴1-8伺服报警 | 无 | 无 |
1692-1699 | 轴1-8伺服行程限位报警 | 无 | 无 |
1700-1707 | 轴1-8eeprom读写错误 | 无 | 无 |
1708-1715 | 轴1-8CANopen通信异常 | 无 | 1.检查伺服驱动器上的CANopen是否已打开 2.检查CAN通讯线是否正确连接 3.检查是否已接终端电阻 |
1716-1723 | 轴1-8伺服过负荷 | 无 | 无 |
1724-1731 | 轴1-8伺服can同步异常 | 无 | 无 |
1732-1739 | 伺服1-8故障,IGBT过热 | 无 | 无 |
1740 | 联机检测到无或者多个首台机 | 无 | 只设置一台首台机 |
1741-1756 | 联机机械手1-16通信超时 | 无 | 检查CAN通讯线或can通讯设置 |
1757-1772 | 联机机械手ID号1-16冲突 | 无 | 设置唯一ID号 |
1773-1788 | 联机机械手1-16不在自动状态 | 无 | 无 |
1850 | can编码器读取失败 | 无 | 无 |
1900 | can编码器设定失败 | 无 | 无 |
2048 | IO报警起始地址 | 无 | 按停止键清除报警。 |
4095 | IO报警结束地址 | 无 | 按停止键清除报警。 |
5000 | 自定义报警开始 | 无 | 按停止键清除报警。 |
10000 | 自定义报警结束 | 无 | 按停止键清除报警。 |
10001 | X急停报警 | 伺服有急停信号输入 | 1、将手控器急停旋出 |
10002 | X轴0过流 | IPM模块过流保护 | 1、电机是否堵转 |
10003 | X轴1过流 | IPM模块过流保护 | 1、电机是否堵转 |
10004 | X外部母线断开 | 没接收到母线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
10005 | X轴0过载 | 超过最大负载 | 1、检查负载情况 |
10006 | X轴1过载 | 超过最大负载 | 1、检查负载情况 |
10007 | X轴0电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
10008 | X轴1电机初始化中 | 驱动器上电初始化没结束 | 1、按停止键清除 |
10009 | X轴0三相错误 | 电流超过警报值 | 1、线序错误 |
10010 | X轴1三相错误 | 电流超过警报值 | 1、线序错误 |
10011 | XVDC欠压 | 电压检测到低于195v | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 |
10012 | XVDC过压 | 电压检测到高于405v | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
10013 | X轴0过速 | 超过最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
10014 | X轴1过速 | 超过最大转速 | 1、内部通信掉线,检查是否接地良好 |
10015 | 驱动器过热 | 内部温度超过75度 | 1、检查风扇是否正常 |
10016 | X写EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10017 | X读EEPROM失败 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10018 | X轴0位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差超过49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差范围 |
10019 | X轴1位置偏差过大 | 指令值和实际编码器值偏差超过49号参数设定值 | 1、设定49号伺服参数,加大偏差范围 |
10020 | X轴0编码器错误 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
10021 | X轴0测速异常 | 电机异常转动 | 1、电机代码设置有误 |
10022 | X轴0编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
10023 | VDC硬件过压 | 内部硬件过压保护 | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 |
10024 | X外部总线ERR | 没接收到总线正常信号 | 1、顶部3pin白色端子松动 |
10025 | X轴0位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
10026 | X轴1位置缓冲区满 | 系统异常 | 无 |
10027 | XEEPROM参数检验异常 | 存储芯片异常 | 更换主机 |
10028 | X轴1编码器错误 | 编码器通信失败 | 1、编码器线有问题 |
10029 | X轴1测速异常 | 编码器反馈数值异常 | 1、电机代码设置有误 |
10030 | X轴1编码器初始化中 | 编码器初始化 | 1、编码器线有问题 |
10031 | X清除報警过快 | 清除报警频率过快 | |
10032 | XEEPROM需要恢復 | 存储的参数校验有误 | 1、可以通过0号参数写8051,等待10s后重新上电来清除 |
10033 | XEthercat通信超時 | 总线通信超时 | 更换主机 |
10034 | X 轴1编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
10035 | X 轴2编码器电池掉电 | 编码器有电池掉电标识位 | 1、确保电池连接良好,通过13号参数设0清除 |
10036 | X 轴1编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
10037 | X 轴2编码器电池电压低 | 编码器有电池电压低标识位 | 1、编码器电压过低 |
10038 | X 轴1电机代码不一致 | 从编码器中读出来的电机代码与设定的不一致 | 1、查看2号参数是否为正确的电机代码,如正确,重启即可消除 |